项目背景
华东某大型轮胎厂因废气含高浓度VOCs(苯乙烯、丁二烯等)、硫化氢(H₂S)及粉尘,周边居民投诉频繁,环保压力增大。需实现废气稳定达标排放,改善车间环境。
废气成分来源
VOCs:炼胶时橡胶、硫化剂挥发;硫化时二硫化碳等挥发。
H₂S:硫化过程中硫磺高温反应产生。
粉尘:炭黑、橡胶颗粒在炼胶、切割中逸出。
恶臭气体:硫醇、噻吩类物质。
处理工艺流程
冷凝回收:降低废气温度至40℃,冷凝回收高沸点有机物(如环己烷)。
吸附浓缩:活性炭吸附低浓度VOCs,热空气脱附后浓缩为高浓度废气。
催化燃烧(RTO):高浓度废气在催化剂作用下燃烧分解(转化率≥99%)。
生物除臭:硫化废气经生物滤池处理,微生物分解恶臭物质。
尾气排放:15米烟囱高空排放,安装在线监测设备。
最终效果
排放浓度:非甲烷总烃≤15mg/m³,H₂S≤0.01mg/m³。
环境效益:居民投诉减少80%,臭氧生成潜力降低。
经济效益:年回收环己烷8吨,节省成本12万元。
项目背景
某橡胶密封件厂生产过程中产生含VOCs(甲苯、二甲苯)和粉尘的废气,需满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》。
废气成分来源
VOCs:涂胶、硫化过程中胶粘剂、硫化剂挥发。
粉尘:炼胶、打磨过程中橡胶颗粒、炭黑逸出。
处理工艺流程
旋风除尘:去除大颗粒粉尘(效率≥85%)。
活性炭吸附:吸附VOCs(效率≥95%)。
光催化氧化:分解小分子VOCs(效率≥85%)。
尾气排放:20米烟囱排放,定期监测VOCs浓度。
最终效果
VOCs排放浓度 ≤50mg/m³,粉尘 ≤10mg/m³。
经济性:活性炭再生延长使用寿命,年降本15万元。
项目背景
某再生胶厂硫化过程中产生含油烟、VOCs、H₂S的废气,原有“两级喷淋+两级活性炭”工艺失效,需升级处理设施。
废气成分来源
油烟:橡胶高温硫化产生的油雾。
VOCs:未完全硫化的橡胶分子挥发。
H₂S:硫化剂分解产生。
处理工艺流程
两级碱喷淋:NaOH溶液吸收H₂S(效率≥89%)。
两级活性炭吸附:去除VOCs(动态吸附容量≥1.2kg/m³)。
光催化除臭:分解残余恶臭物质(效率≥90%)。
深度净化:催化燃烧处理高浓度VOCs段。
最终效果
油烟浓度 ≤6.23mg/m³,H₂S ≤0.006mg/m³。
VOCs去除率 ≥99%,臭气浓度 ≤217。
合规性:连续3年通过环保验收,获评绿色工厂。
废气类型 | 主流工艺 | 适用场景 | 去除效率 |
---|---|---|---|
高浓度VOCs | 冷凝回收+催化燃烧 | 轮胎制造、橡胶硫化 | ≥95% |
H₂S、SO₂ | 碱液喷淋+生物处理 | 再生胶厂、硫化车间 | ≥90% |
粉尘 | 旋风除尘+布袋过滤 | 炼胶、打磨工序 | ≥99% |
恶臭气体 | 光催化氧化+活性炭吸附 | 涂胶、印刷环节 | ≥85% |
低浓度VOCs | 吸附浓缩+RTO | 废气收集系统末端治理 | ≥99% |
行业趋势:
源头减排:推广低硫配方、密闭炼胶设备,减少废气产生。
能量回收:利用RTO余热预热生产线,降低能耗。
智能监控:结合AI算法预测设备故障,优化维护计划。
绿色工艺:探索生物酶降解、等离子体技术,减少化学药剂使用。
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