项目背景
浙江某精细化工集团主要生产染料、农药中间体,其反应釜、储罐及生产过程中产生大量含苯系物(苯、甲苯、二甲苯)的 VOCs 废气。废气具有浓度高(800-1500 mg/m³)、成分复杂(含醇醚类、酮类)、波动性大等特点,原有的活性炭吸附系统无法满足新国标要求,且存在吸附饱和频繁、二次污染风险。
废气成分来源
处理工艺流程
预处理:
核心处理:
后处理:
最终效果
苯去除率:99.6%,排放浓度稳定在 0.5 mg/m³ 以下(GB 16297-1996 标准为 12 mg/m³)。
VOCs 综合去除率:98.5%,年削减 VOCs 约 1200 吨。
经济效益:通过余热回收,年节省能源费用约 350 万元,投资回收期 3.5 年。
环保合规:连续在线监测数据显示,各项指标均优于地方排放标准。
项目背景
江苏盐城某印刷厂采用凹版印刷工艺,使用含苯油墨,废气具有风量高(80,000 m³/h)、浓度低(60-120 mg/m³)、成分单一(苯占比 80%)等特点。原有的活性炭吸附系统需频繁更换吸附剂,运行成本高且存在火灾隐患。
废气成分来源
印刷机挥发:油墨中的苯在烘干过程中挥发。
油墨储存:油墨罐呼吸气排放。
清洗溶剂:设备清洗时使用的含苯溶剂挥发。
处理工艺流程
预处理:
核心处理:
后处理:
最终效果
苯去除率:99.2%,排放浓度 0.3 mg/m³(DB 11/ 1201-2023 标准为 0.5 mg/m³)。
运行成本:年节省活性炭更换费用约 80 万元,能耗降低 40%。
稳定性:系统连续运行 12 个月无故障,满足 24 小时生产需求。
政策合规:通过当地生态环境局验收,符合《印刷工业大气污染物排放标准》。
项目背景
山东某制药厂在原料药生产中使用苯作为反应溶剂,废气具有浓度高(5000-8000 mg/m³)、流量小(3000 m³/h)、间歇性排放等特点。原有的活性炭吸附系统无法回收溶剂,且存在安全隐患。
废气成分来源
反应釜真空脱气:苯蒸气在减压蒸馏过程中逸散。
溶剂储罐:苯储罐的呼吸气排放。
离心机卸料:固液分离时的溶剂挥发。
处理工艺流程
预处理:
核心处理:
溶剂回收:
最终效果
苯回收率:90%,年回收苯约 700 吨,价值约 560 万元。
排放浓度:苯浓度 < 1 mg/m³,远低于 GB 16297-1996 标准。
安全性:系统设置 LEL 监测、阻火器和紧急排空阀,运行至今无安全事故。
经济性:年运行成本约 120 万元,投资回收期 2 年。
技术 | 适用场景 | 优势 | 局限性 |
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RTO | 高浓度、大风量、复杂成分废气 | 去除效率高(>99%)、热回收效率高 | 投资大、需处理 NOx |
沸石转轮 + RCO | 低浓度、大风量、成分单一废气 | 运行成本低、能耗低 | 沸石需定期维护、对湿度敏感 |
冷凝 + 吸附 | 高浓度、小风量、溶剂回收需求 | 溶剂可回收利用、安全性高 | 处理效率较低、需配套焚烧设施 |
政策与标准
以上案例展示了含苯废气处理的多样性,企业可根据废气特性、排放标准及经济性选择合适的技术组合,实现环保与经济效益的双赢。