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食品废水处理方法|食品厂废水处理案例|食品加工厂废水处理工艺
文章来源:玮霖环保科技  人气:7  发表时间:2025-04-15

食品废水处理案例:某大型综合食品加工厂废水处理项目

1. 项目背景

某大型食品加工厂主要生产调味品、罐头及速冻食品,日均废水排放量2000吨。废水含高浓度有机物(COD 2500-3500 mg/L)、油脂(200-500 mg/L)、悬浮物(SS 800-1200 mg/L)及氮磷污染物。原有处理系统效率低下,出水COD超500 mg/L,无法满足《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)一级标准,故进行工艺升级。


2. 废水特性与处理目标

  • 水质参数

    • COD:2500-3500 mg/L

    • BOD₅:1200-1800 mg/L

    • SS:800-1200 mg/L

    • 氨氮:50-80 mg/L

    • 总磷:15-25 mg/L

    • 动植物油:200-500 mg/L

  • 水量:2000 m³/d(峰值2500 m³/d)

  • 处理目标

    • 出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级A标准:COD≤50 mg/L,氨氮≤5 mg/L,总磷≤0.5 mg/L。


3. 处理工艺流程

采用“物化预处理+厌氧-好氧生化+深度处理”组合工艺:

  1. 预处理单元

    • 机械格栅:去除>5 mm悬浮物,减少后续堵塞风险。

    • 调节池:均质均量,水力停留时间(HRT)8 h,配备曝气防止沉淀。

    • 隔油池:HRT 2 h,表面油脂回收率>90%。

    • 气浮系统:投加PAC/PAM,去除乳化油及细小SS,出水油脂<50 mg/L。

  2. 生物处理单元

    • 脱氮除磷,好氧段DO 2-4 mg/L,污泥浓度3500 mg/L,总HRT 18 h。

    • 出水COD<100 mg/L,氨氮<8 mg/L。

    • 容积负荷:6 kg COD/(m³·d)

    • HRT:24 h,COD去除率70%以上,沼气产量800 m³/d(用于厂区锅炉供热)。

    • UASB厌氧反应器

    • A²/O工艺(厌氧-缺氧-好氧):

  3. 深度处理单元

    • 混凝沉淀:投加聚合硫酸铁+PAM,进一步去除SS及胶体COD。

    • 纤维转盘过滤:精度10 μm,保障SS<10 mg/L。

    • 紫外消毒:确保粪大肠菌群<1000个/L。


4. 运行效果

指标进水浓度出水浓度去除率
COD (mg/L)2500-350030-4598.5%
BOD₅ (mg/L)1200-18005-1099.3%
SS (mg/L)800-12008-1598.7%
氨氮 (mg/L)50-801-395%
总磷 (mg/L)15-250.3-0.598%

出水稳定达标,部分回用于厂区绿化及清洗,实现水资源循环利用。


5. 技术经济分析

  • 投资成本

    • 土建:400万元

    • 设备(UASB、A²/O池、气浮等):600万元

    • 安装与调试:100万元

    • 总计:1100万元

  • 运行成本

    • 电费:0.8元/吨(厌氧段节能显著)

    • 药剂(PAC/PAM等):0.4元/吨

    • 人工:0.2元/吨

    • 污泥处置:0.3元/吨

    • 合计:1.7元/吨

  • 收益

    • 沼气能源回收年节约燃煤费用约50万元。

    • 中水回用节约用水成本30万元/年。


6. 经验总结

  1. 关键成功因素

    • 预处理强化:高效隔油与气浮大幅降低后续生物负荷。

    • 工艺协同:UASB与A²/O耦合实现高效碳氮磷去除。

    • 自动化控制:在线监测pH、DO、ORP,确保系统稳定运行。

  2. 挑战与改进

    • 水质波动应对:增设应急池应对生产旺季废水冲击。

    • 污泥减量化:引入叠螺脱水机,污泥含水率由80%降至60%。


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