某大型食品加工厂主要生产调味品、罐头及速冻食品,日均废水排放量2000吨。废水含高浓度有机物(COD 2500-3500 mg/L)、油脂(200-500 mg/L)、悬浮物(SS 800-1200 mg/L)及氮磷污染物。原有处理系统效率低下,出水COD超500 mg/L,无法满足《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)一级标准,故进行工艺升级。
水质参数:
COD:2500-3500 mg/L
BOD₅:1200-1800 mg/L
SS:800-1200 mg/L
氨氮:50-80 mg/L
总磷:15-25 mg/L
动植物油:200-500 mg/L
水量:2000 m³/d(峰值2500 m³/d)
处理目标:
出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级A标准:COD≤50 mg/L,氨氮≤5 mg/L,总磷≤0.5 mg/L。
采用“物化预处理+厌氧-好氧生化+深度处理”组合工艺:
预处理单元
机械格栅:去除>5 mm悬浮物,减少后续堵塞风险。
调节池:均质均量,水力停留时间(HRT)8 h,配备曝气防止沉淀。
隔油池:HRT 2 h,表面油脂回收率>90%。
气浮系统:投加PAC/PAM,去除乳化油及细小SS,出水油脂<50 mg/L。
生物处理单元
脱氮除磷,好氧段DO 2-4 mg/L,污泥浓度3500 mg/L,总HRT 18 h。
出水COD<100 mg/L,氨氮<8 mg/L。
容积负荷:6 kg COD/(m³·d)
HRT:24 h,COD去除率70%以上,沼气产量800 m³/d(用于厂区锅炉供热)。
UASB厌氧反应器:
A²/O工艺(厌氧-缺氧-好氧):
深度处理单元
混凝沉淀:投加聚合硫酸铁+PAM,进一步去除SS及胶体COD。
纤维转盘过滤:精度10 μm,保障SS<10 mg/L。
紫外消毒:确保粪大肠菌群<1000个/L。
指标 | 进水浓度 | 出水浓度 | 去除率 |
---|---|---|---|
COD (mg/L) | 2500-3500 | 30-45 | 98.5% |
BOD₅ (mg/L) | 1200-1800 | 5-10 | 99.3% |
SS (mg/L) | 800-1200 | 8-15 | 98.7% |
氨氮 (mg/L) | 50-80 | 1-3 | 95% |
总磷 (mg/L) | 15-25 | 0.3-0.5 | 98% |
出水稳定达标,部分回用于厂区绿化及清洗,实现水资源循环利用。
投资成本:
土建:400万元
设备(UASB、A²/O池、气浮等):600万元
安装与调试:100万元
总计:1100万元
运行成本:
电费:0.8元/吨(厌氧段节能显著)
药剂(PAC/PAM等):0.4元/吨
人工:0.2元/吨
污泥处置:0.3元/吨
合计:1.7元/吨
收益:
沼气能源回收年节约燃煤费用约50万元。
中水回用节约用水成本30万元/年。
关键成功因素:
预处理强化:高效隔油与气浮大幅降低后续生物负荷。
工艺协同:UASB与A²/O耦合实现高效碳氮磷去除。
自动化控制:在线监测pH、DO、ORP,确保系统稳定运行。
挑战与改进:
水质波动应对:增设应急池应对生产旺季废水冲击。
污泥减量化:引入叠螺脱水机,污泥含水率由80%降至60%。
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