某河北廊坊溶剂型涂料厂(年产 10 万吨工业涂料,以醇酸树脂、聚氨酯涂料为主),生产过程涉及树脂合成、溶剂调配、研磨分散及包装工序。原有处理设施为 “UV 光解 + 活性炭吸附”,但因废气中高浓度 VOCs(如二甲苯、乙酸丁酯)导致活性炭频繁饱和,且 UV 光解对复杂有机物分解效率不足 40%,排放口 VOCs 浓度长期超标(实测 180mg/m³,超过北京市《工业涂装工序大气污染物排放标准》DB11/1385-2017 中限值 50mg/m³),且厂区周边异味投诉频发。
树脂合成反应釜:高温聚合过程释放 苯乙烯、丙烯酸酯、甲苯(溶剂型树脂溶剂挥发),废气温度 50-80℃,含少量树脂雾滴。
溶剂调配与研磨:稀释剂(二甲苯、丁醇、环己酮)挥发产生 高浓度 VOCs(浓度 500-2000mg/m³),研磨工序同时产生 钛白粉、体质颜料粉尘(粒径≤10μm)。
包装与储罐呼吸:成品罐装时溶剂挥发及储罐 “大呼吸” 排放 TVOC、异味物质(如醚类、胺类)。
采用 “冷凝回收 + 预处理 + 沸石转轮浓缩 + 蓄热式焚烧(RTO)” 组合工艺:
冷凝预处理:
粉尘及漆雾处理:
VOCs 浓缩与焚烧:
排放达标:处理后 VOCs 浓度≤15mg/m³(标准≤50mg/m³),颗粒物浓度≤8mg/m³(标准≤20mg/m³),苯系物去除率≥99%,无明显异味。
经济效益:冷凝回收的溶剂年节约成本约 120 万元,RTO 余热用于反应釜预热,降低天然气消耗 30%,运行成本降至 1.2 元 /m³ 废气。
稳定性:配套在线 VOCs 监测系统(如 PID 检测仪)和防爆装置,实现 24 小时自动化控制,杜绝安全隐患。
某江苏无锡水性涂料厂(年产 20 万吨建筑涂料,以乳胶漆、水性丙烯酸涂料为主),生产工序包括颜填料研磨、乳液混合、调漆及包装。原有处理设施为 “布袋除尘 + 水喷淋”,但未有效处理 醇类 VOCs(如丙二醇、乙醇)和 甲醛(乳液残留单体),排放口 TVOC 浓度为 65mg/m³(超过江苏省《大气污染物综合排放标准》DB32/4041-2021 中限值 40mg/m³),且研磨工序粉尘无组织排放导致车间环境恶劣。
研磨分散工段:钛白粉、碳酸钙等粉料分散产生 超细粉尘(PM2.5 占比 60%),同时高速搅拌释放 少量醇类溶剂(助溶剂)。
调漆与包装:乳液(含残留单体甲醛)和成膜助剂(如丙二醇丁醚)挥发产生 甲醛、TVOC(浓度 50-150mg/m³),废气湿度大(60-80% RH)。
污水处理站:废水池挥发 硫化氢、甲硫醇 等恶臭气体(虽风量小,但异味明显)。
采用 “分区收集 + 多级除尘 + 活性炭吸附脱附 + 催化燃烧(RCO)+ 恶臭处理” 工艺:
粉尘处理系统:
VOCs 处理系统:
恶臭处理:
废气特性差异:
关键工艺参数:
排放标准遵循:
通过 “分质收集、分级处理” 的组合工艺,涂料厂可实现 VOCs 综合去除率≥95%、粉尘去除率≥99%、异味强度降低 80% 以上,同时通过溶剂回收和余热利用实现经济效益与环境效益的平衡。