加工粉尘:
砻谷、碾米工序:稻谷表层粉尘及砻谷后形成的细颗粒(粒径1-100μm),粉尘产生量约为原料的0.015%。
装卸与输送:稻谷进出库、进料口、粉糠卸料口因摩擦产生粉尘,约占原料的0.001%-0.0005%。
其他废气:
食堂油烟:烹饪过程产生VOCs及PM2.5,油烟量约占耗油量的3%。
道路扬尘:运输车辆扰动路面,起尘量受车速、路面干湿影响。
案例1:某年产3万吨大米加工厂粉尘治理
客户背景:年加工稻谷4.2万吨,粉尘无组织排放影响周边环境。
处理工艺:
收尘系统:投料口、筛分工段设置密闭集气罩,负压收集粉尘。
布袋除尘器:过滤效率99%,处理风量5000m³/h,排放浓度0.27mg/m³。
效果:
总粉尘产生量1.5t/a,无组织排放降至0.4116t/a,符合《大气污染物综合排放标准》。
车间粉尘浓度显著降低,改善工作环境。
工艺类型 | 适用场景 | 效率 | 优势 |
---|---|---|---|
布袋除尘法 | 细颗粒物(<10μm) | 99%以上 | 过滤精度高,维护成本低 |
旋风除尘法 | 预除尘(>10μm颗粒) | 80%-90% | 结构简单,能耗低 |
组合工艺 | 高浓度粉尘 | 95%-98% | 多级处理,适合复杂工况 |
生产废水:
清洗废水:设备清洗、地面冲洗水含悬浮物(SS)、化学需氧量(COD)。
浸米废水:大米深加工中浸泡产生的废水,含有机物、磷酸盐。
生活污水:
洗手间、食堂排水,主要污染物为COD、生化需氧量(BOD₅)。
案例2:某粮油加工厂废水处理工程
客户背景:综合废水含精炼油废水、浸米废水,COD浓度2000-4000mg/L。
处理工艺:
预处理:隔油池去除浮油,混凝沉淀去除磷酸盐。
生化处理:水解-好氧工艺分解有机物,COD去除率85%。
深度处理:砂滤池去除微小颗粒,确保出水SS<20mg/L。
效果:
出水COD<100mg/L,SS<20mg/L,达到《污水综合排放标准》一级标准。
污泥含水率降至80%以下,用于土壤改良。
处理单元 | 工艺描述 | 效率 | 关键参数 |
---|---|---|---|
隔油池 | 去除浮油及大颗粒悬浮物 | SS去除率40%-60% | 停留时间2-4h |
混凝沉淀池 | 添加PAC/PAM,去除SS和胶体 | COD去除率20%-30% | pH调至7.5-8.0 |
水解-好氧池 | 分解有机物,脱氮除磷 | COD去除率85% | 污泥龄15-20天 |
砂滤池 | 去除微小颗粒 | SS去除率15%-25% | 滤速8-12m/h |
废气系统:
总处理效率达95%以上,年减少粉尘排放1-1.5吨。
投资回报期2-3年(含设备维护、节能收益)。
废水系统:
COD去除率>90%,年减排COD约30吨。
回用率可达50%-60%,降低新鲜水用量20%-30%。
废气系统:
添加湿式除尘(如喷雾塔)处理黏性粉尘,避免滤袋堵塞。
引入粉尘浓度监测系统,实时调整设备运行参数。
废水系统:
采用膜生物反应器(MBR)替代传统沉淀池,提高出水水质。
增加厌氧处理单元处理高浓度浸米废水,降低运行成本。
以上方案可根据大米加工厂规模(如日处理量50-500吨)调整工艺组合,例如小型厂可采用“旋风除尘+布袋”简易方案,大型厂需增加SCR脱硝等深度处理单元。
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