以下为大米加工厂废气、废水来源及处理案例的综合分析,结合搜索结果中的具体信息:
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### **一、废气与废水来源**
#### **1. 废水来源**
- **清洗与浸泡工序**:稻谷清洗、浸泡过程中产生含泥沙、糠皮、碎米的高悬浮物废水,COD值可达3,000~5,500 mg/L,含淀粉、蛋白质等有机物。
- **设备冲洗与冷却水**:生产设备清洗及冷却水排放,含油脂和残留有机物。
- **生活污水**:员工生活废水,主要污染物为COD和氨氮。
#### **2. 废气来源**
- **原料处理工序**:稻谷清筛、去石、谷糙分离等产生粉尘。
- **烘干与热风炉**:生物质热风炉燃烧废气(含烟尘、SO₂、NOx)及烘干粉尘。
- **碾米与抛光工序**:碾米、白米分级、抛光等环节产生细颗粒物。
- **污水处理站**:厌氧处理过程中可能释放硫化氢、氨气等恶臭气体。
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### **二、处理案例与工艺**
#### **1. 废水处理案例**
**案例一:怀宁县石牌大桥米厂(安徽)**
- **客户类型**:年产1.2万吨大米的粮食加工企业。
- **废水来源**:主要为员工生活污水,少量生产废水。
- **处理工艺**:
- **预处理**:生活污水经化粪池处理。
- **排放方式**:接入市政污水管网,由石牌镇污水处理厂深度处理。
**案例二:某米粉企业(处理生产废水)**
- **客户类型**:年加工能力30万吨的米粉厂,废水含高浓度有机物。
- **处理工艺**:
- **预处理**:格栅拦截大颗粒物,多级沉淀池分离碎米和悬浮物。
- **生物处理**:采用“混凝沉淀+ABR(厌氧折流板反应器)+SBR(序批式活性污泥法)”组合工艺,COD去除率达80%以上,最终出水达标排放。
#### **2. 废气处理案例**
**案例:怀宁县石牌大桥米厂废气治理**
- **废气来源**:稻谷清筛、烘干、碾米等工序的粉尘,以及生物质热风炉燃烧废气。
- **处理工艺**:
- **粉尘处理**:采用“重力沉降室+布袋除尘器”组合工艺,粉尘经密闭管道收集后通过15m高排气筒排放。
- **燃烧废气处理**:生物质热风炉废气经布袋除尘器净化后排放。
- **效果**:颗粒物排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》,未检出超标现象。
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### **三、典型处理工艺与效果总结**
#### **1. 废水处理**
- **工艺选择**:
- **高浓度有机废水**:采用“混凝沉淀+厌氧/好氧生物处理”(如ABR/SBR)。
- **低浓度废水**:生活污水通过化粪池预处理后接入市政管网。
- **效果**:COD去除率可达80%~90%,悬浮物去除率>95%,出水达到《污水综合排放标准》。
#### **2. 废气处理**
- **工艺选择**:
- **粉尘**:布袋除尘器、旋风除尘器(效率>90%)。
- **燃烧废气**:布袋除尘+高排气筒扩散(降低地面浓度)。
- **效果**:颗粒物排放浓度<50 mg/m³,满足《大气污染物综合排放标准》。
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### **四、总结果与建议**
1. **废水治理重点**:需针对高悬浮物和高COD特点,采用物理预处理结合生物降解工艺,避免直接排放导致水体富营养化。
2. **废气控制关键**:密闭产尘设备、高效除尘装置(如布袋除尘器),并定期监测燃烧废气中的SO₂和NOx。
3. **合规管理**:参考《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)和《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996),确保达标排放。
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**注**:部分案例因企业未采取环保措施导致污染(如湖南镉大米事件,污染源为周边化工厂废水灌溉农田),凸显合规处理的重要性。
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