加工粉尘:
原料预处理:玉米、薯类等原料清洗、浸泡、磨碎时,表层粉尘及碎屑逸散。
干燥尾气:淀粉干燥过程中,气流携带少量淀粉颗粒排出,形成含尘废气。
发酵废气:
二氧化碳:发酵罐中微生物代谢产生大量CO₂,需通过排气管道排出。
挥发性有机物(VOCs):原料中的甲醇、乙醇等在高温下挥发,产生刺激性气体。
其他废气:
锅炉烟气:若使用燃煤锅炉,会产生SO₂、NOₓ等污染物。
设备泄漏:管道、阀门密封不良时,淀粉粉尘或蒸汽泄漏至车间。
案例1:某玉米淀粉厂废气治理
客户背景:日处理玉米500吨,发酵罐CO₂排放浓度高,车间粉尘影响操作。
处理工艺:
粉尘收集:投料口、磨碎机上方设置密闭集气罩,负压收集含尘气体。
布袋除尘:过滤效率99%,处理风量8000m³/h,粉尘排放浓度<10mg/m³。
生物滤池:处理发酵废气,微生物降解VOCs,效率达85%。
效果:
粉尘排放符合《大气污染物综合排放标准》,CO₂通过高空排放稀释。
车间空气质量显著改善,员工呼吸道疾病投诉下降。
工艺类型 | 适用场景 | 效率 | 优势 |
---|---|---|---|
布袋除尘法 | 粉尘收集(投料、磨碎) | 99%以上 | 过滤精度高,维护成本低 |
生物滤池法 | VOCs、发酵废气 | 85%-95% | 无二次污染,运行成本低 |
湿式洗涤法 | 黏性粉尘、高温气体 | 80%-90% | 降温降噪,适合复杂工况 |
浸泡废水:
玉米浸泡水:含高浓度淀粉、蛋白质,COD可达5000-10000mg/L。
薯类脱汁水:含植物酸、糖分,SS(悬浮物)浓度高。
洗涤废水:
设备清洗水:清洗分离机、离心机产生的废水,含少量淀粉颗粒。
地面冲洗水:车间清洁废水,含有机物及泥沙。
其他废水:
冷凝水:蒸发工艺产生的冷凝水,含微量有机物。
生活污水:食堂、洗手间排水,含COD、BOD₅。
案例2:山东某玉米淀粉厂废水处理
客户背景:日处理废水1200m³,COD浓度8500mg/L,SS 3000mg/L。
处理工艺:
预处理:格栅去除大块杂质,气浮池去除浮油及悬浮物。
厌氧处理(UASB):COD去除率85%,产生沼气用于发电。
好氧处理(A/O):进一步降解有机物,脱氮除磷。
混凝沉淀:加入PAC/PAM,去除残留SS及胶体。
效果:
出水COD<80mg/L,SS<50mg/L,符合《淀粉工业水污染物排放标准》。
沼气发电年节省电费30万元,实现资源循环利用。
处理单元 | 工艺描述 | 效率 | 关键参数 |
---|---|---|---|
气浮池 | 去除浮油及大颗粒悬浮物 | SS去除率40%-60% | 停留时间1-2h |
UASB反应器 | 厌氧生物降解高浓度废水 | COD去除率85% | 容积负荷5-8kg/m³·d |
A/O池 | 好氧生物处理,脱氮除磷 | COD去除率70% | 污泥龄15-20天 |
混凝沉淀池 | 添加PAC/PAM,去除残留SS | SS去除率15%-25% | pH调至7.5-8.0 |
废气系统:
总处理效率达95%以上,年减少粉尘排放5-10吨。
投资回报期2-3年(含设备维护、节能收益)。
废水系统:
COD去除率>90%,年减排COD约200吨。
回用率可达50%-60%,降低新鲜水用量30%。
沼气发电年收益约30万元,实现资源循环。
废气系统:
添加SCR脱硝装置处理锅炉烟气,降低NOₓ排放。
引入粉尘浓度监测系统,实时调整设备运行参数。
废水系统:
采用膜生物反应器(MBR)替代传统沉淀池,提高出水水质。
增加厌氧氨氧化(ANAMMOX)工艺处理高氨氮废水,降低运行成本。
以上方案可根据淀粉厂规模(如日处理量500-2000吨)调整工艺组合,例如小型厂可采用“气浮+UASB”简易方案,大型厂需增加深度处理单元(如反渗透)。
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