预处理车间:
粉尘与挥发物:大豆破碎、轧坯、膨化时,产生含植物纤维、油脂挥发物的粉尘。
溶剂残留:若使用化学浸出法,残留溶剂(如正己烷)可能逸散。
浸出车间:
VOCs排放:浸出过程中,有机溶剂(正己烷或轻汽油)挥发产生高浓度挥发性有机物(VOCs)。
设备泄漏:密封不良或维修时,溶剂蒸气泄漏至车间。
精炼车间:
高温油烟:脱酸、脱色、脱臭工序中,油脂高温处理产生油烟及烃类气体。
恶臭气体:脱臭工段释放含硫化氢(H₂S)、氨气(NH₃)的废气。
污水处理站:
发酵恶臭:厌氧处理高浓度废水时,产生硫化氢、挥发性脂肪酸(VFAs)等。
案例1:某大型油脂厂废气治理
客户背景:日处理大豆500吨,废气含VOCs、恶臭气体,周边居民投诉频繁。
处理工艺:
粉尘收集:预处理车间设置密闭集气罩,布袋除尘器过滤粉尘(效率99%)。
冷凝回收:浸出车间废气经低温冷凝,回收90%以上溶剂蒸气。
生物滤池:精炼车间恶臭气体通过生物滤池处理,H₂S去除率85%。
催化燃烧:高浓度VOCs废气经催化燃烧装置处理,转化率95%。
效果:
VOCs排放浓度<60mg/m³,符合《大气污染物综合排放标准》。
恶臭气体达标排放,周边投诉率下降90%。
工艺类型 | 适用场景 | 效率 | 优势 |
---|---|---|---|
布袋除尘法 | 预处理车间粉尘 | 99%以上 | 过滤精度高,维护成本低 |
冷凝回收法 | 浸出车间VOCs | 90%-95% | 回收溶剂,资源循环利用 |
生物滤池法 | 恶臭气体处理 | 85%-95% | 无二次污染,运行成本低 |
催化燃烧法 | 高浓度VOCs | 95%-98% | 高效节能,彻底氧化分解 |
浸出废水:
冷凝水:含少量溶剂,需回收处理。
湿粕脱水废水:含磷脂、油脂,COD浓度达5000-10000mg/L。
精炼废水:
碱炼废水:含皂角、高浓度有机物,pH值10-12。
脱臭废水:含脂肪酸蒸馏冷凝液,COD浓度2000-5000mg/L。
其他废水:
冲洗水:设备清洗、地面冲洗水含悬浮物(SS)及油脂。
冷却水:间接冷却水循环使用,定期排放。
案例2:某植物油加工厂废水处理
客户背景:日处理废水2000吨,COD浓度2000-7000mg/L,含高浓度油脂。
处理工艺:
预处理:格栅除渣→隔油池→气浮池,去除浮油及悬浮物。
厌氧处理(UASB):COD去除率85%,产生沼气用于发电。
好氧处理(接触氧化池):进一步降解有机物,COD降至500mg/L以下。
深度处理:砂滤→活性炭吸附→反渗透,出水COD<50mg/L。
效果:
出水达到《污水综合排放标准》一级标准,部分回用于冷却塔补水。
沼气发电年节约电费40万元,实现资源循环。
处理单元 | 工艺描述 | 效率 | 关键参数 |
---|---|---|---|
隔油池 | 去除浮油及大颗粒悬浮物 | SS去除率40%-60% | 停留时间2-4h |
气浮池 | 溶气气浮去除乳化油 | COD去除率20%-30% | 回流比20%-30% |
UASB反应器 | 厌氧生物降解高浓度废水 | COD去除率85% | 容积负荷5-8kg/m³·d |
接触氧化池 | 好氧生物处理 | COD去除率70% | 污泥龄15-20天 |
反渗透膜 | 深度去除溶解性有机物 | COD去除率15%-25% | 膜孔径0.01-0.1μm |
废气系统:
总处理效率达95%以上,年回收溶剂15-20吨。
投资回报期3-4年(含设备维护、节能收益)。
废水系统:
COD去除率>90%,年减排COD约300吨。
回用率可达60%-70%,降低新鲜水用量40%。
沼气发电年收益约40万元,实现资源循环。
废气系统:
添加SCR脱硝装置处理锅炉烟气,降低NOₓ排放。
引入废气浓度监测系统,实时调整设备运行参数。
废水系统:
采用膜生物反应器(MBR)替代传统沉淀池,提高出水水质。
增加厌氧氨氧化(ANAMMOX)工艺处理高氨氮废水,降低运行成本。
以上方案可根据油脂厂规模(如日处理量500-2000吨)调整工艺组合,例如小型厂可采用“气浮+UASB”简易方案,大型厂需增加深度处理单元(如反渗透)。
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