发酵工段:
有机废气:发酵过程中产生可溶性有机酸(如乳酸、乙酸)及醇类物质(如乙醇、木糖醇),带有刺激性气味。
粉尘:原料(如玉米芯、甘蔗渣)粉碎、输送时产生粉尘,粒径1-100μm。
烘干工段:
热辐射废气:烘干设备散热增加车间温度,加剧粉尘扬起。
挥发性有机物(VOCs):高温烘干时,糖醇产品表面水分蒸发可能携带少量有机物。
锅炉系统:
燃煤/生物质锅炉:产生SO₂、NOₓ、颗粒物,浓度受燃料含硫量、燃烧效率影响。
汽轮发电机组:润滑油高温裂解产生烃类废气。
案例1:某糖醇厂发酵废气治理
客户背景:日处理发酵罐废气20000m³,臭气浓度超标,影响周边环境。
处理工艺:
水喷淋塔:去除粉尘及部分水溶性有机物(效率70%)。
生物除臭塔:利用微生物降解VOCs及臭气(效率85%)。
布袋除尘器:拦截逃逸粉尘(效率99%)。
效果:
臭气浓度降至<1000(无量纲),符合《恶臭污染物排放标准》。
车间空气质量改善,员工投诉率下降。
工艺类型 | 适用场景 | 效率 | 优势 |
---|---|---|---|
水喷淋塔 | 发酵废气预处理 | 70%-80% | 降温除尘,设备简单 |
生物除臭塔 | VOCs及恶臭气体 | 85%-95% | 无二次污染,运行成本低 |
布袋除尘器 | 烘干粉尘 | 99%以上 | 过滤精度高,维护成本低 |
SNCR脱硝 | 锅炉烟气NOₓ控制 | 70%-80% | 投资成本低,适合中小型锅炉 |
湿式静电除尘 | 锅炉烟气颗粒物 | 95%-98% | 高效去除PM₂.₅,适应高湿度 |
生产废水:
高浓度废水:离子交换淋洗废水、蒸发冷凝水含大量有机物(COD 5000-20000mg/L)。
低浓度废水:设备及地面冲洗水、循环冷却系统排水(COD 500-1500mg/L)。
生活废水:
食堂、洗手间排水,含COD、BOD₅、SS。
案例2:某糖醇厂废水处理工程
客户背景:日处理废水1500m³,COD浓度8000-15000mg/L,需回用30%。
处理工艺:
预处理:微电解反应器去除部分COD(效率30%),改善可生化性。
厌氧处理(UASB):COD去除率90%,产沼气用于锅炉。
好氧处理(ICEAS池):进一步降解有机物,COD降至500mg/L以下。
深度处理:混凝沉淀+砂滤,确保回用水质。
效果:
出水COD<100mg/L,符合《污水综合排放标准》一级标准。
回用率30%,年节水1.5万吨,沼气发电节省电费12万元。
处理单元 | 工艺描述 | 效率 | 关键参数 |
---|---|---|---|
微电解反应器 | 预处理,去除部分COD | COD去除率30% | 铁碳比1:1,停留时间2-4h |
UASB反应器 | 厌氧生物降解高浓度废水 | COD去除率90% | 容积负荷5-8kg/m³·d |
ICEAS池 | 好氧生物处理,脱氮除磷 | COD去除率70% | 污泥龄15-20天 |
混凝沉淀+砂滤 | 去除残留SS及胶体 | SS去除率15%-25% | PAC/PAM投加量2-5mg/L |
废气系统:
总处理效率达95%以上,年减少SO₂排放15吨、颗粒物2吨。
投资回报期2-3年(含设备维护、节能收益)。
废水系统:
COD去除率>90%,年减排COD约300吨。
回用率可达30%-40%,降低新鲜水用量20%。
沼气发电年收益约12万元,实现资源循环。
废气系统:
引入CEMS在线监测系统,实时控制排放浓度。
对高浓度VOCs废气采用催化燃烧技术,提高处理效率。
废水系统:
采用膜生物反应器(MBR)替代传统沉淀池,提高出水水质。
增加厌氧氨氧化(ANAMMOX)工艺处理高氨氮废水,降低运行成本。
以上方案可根据糖醇厂规模(如日处理原料50-500吨)调整工艺组合,例如小型厂可采用“水喷淋+生物除臭”简易方案,大型厂需增加深度处理单元(如反渗透)。
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