糖醇厂废气与废水处理案例分析
**一、废气来源及处理案例**
1. 废气来源
糖醇厂废气主要产生于以下生产环节:
• 发酵与干燥:微生物发酵过程释放挥发性有机物(VOCs)及氨气(NH₃),干燥工序产生粉尘(粒径0.1-50μm);
• 氢化反应:催化剂使用中挥发的有机溶剂(如正己烷、丙酮);
• 包装与储罐:成品包装时粉末扬尘及储罐呼吸废气。
2. 废气处理案例
案例:年产1万吨木糖醇项目废气治理(客户:国内某大型木糖醇生产企业)
• 产生工序:氢化反应尾气、发酵废气、干燥粉尘。
• 处理工艺:
1. 有机溶剂回收:活性炭吸附装置吸附正己烷等溶剂,吸附效率≥95%,吸附后的活性炭定期脱附再生;
2. 生物滤池处理:反应尾气(含VOCs)通过复合菌种生物滤池降解,VOCs去除率≥90%;
3. 粉尘治理:布袋除尘器+静电除尘器,粉尘排放浓度≤10 mg/m³,符合《大气污染物综合排放标准》。
• 处理效果:
| 指标 | 处理前 | 处理后 | 标准限值 |
|----------------|--------------|--------------|--------------|
| VOCs浓度 | 800 mg/m³ | ≤50 mg/m³ | GB 31571-2015|
| 粉尘浓度 | 200 mg/m³ | ≤8 mg/m³ | GB 16297-1996|
经济性:年回收溶剂120吨,节省成本200万元,废气处理达标率100%。
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**二、废水来源及处理案例**
1. 废水来源
废水主要来自以下工序:
• 原料预处理:玉米芯清洗废水(COD 5,000-30,000 mg/L,SS 2,000-5,000 mg/L);
• 水解与发酵:木糖转化废液(COD 10,000-50,000 mg/L,含木质素、有机酸);
• 提纯废水:离心分离与结晶母液(COD 2,000-5,000 mg/L,BOD₅/COD≈0.3)。
2. 废水处理案例
案例:木糖醇高浓度废水预处理与生化处理(客户:国内某木糖醇厂)
• 项目背景:废水COD高达7,800 mg/L,B/C比仅0.17,需提升可生化性并达标排放。
• 处理工艺:
1. 预处理:湿式氧化法(硫酸盐催化剂+空气氧化,温度130-170℃,压力0.1-0.5 MPa),COD去除率>50%,B/C比提升至0.3-0.5;
2. 生物处理:UASB厌氧反应器(容积负荷15 kgCOD/m³·d)+ A/O工艺(氨氮去除率≥95%);
3. 深度处理:Fenton氧化(H₂O₂/Fe²⁺摩尔比3:1)降解难降解有机物,色度从120倍降至≤30倍。
• 处理效果:
| 指标 | 处理前 | 处理后 |
|----------------|--------------|--------------|
| COD | 7,800 mg/L | ≤66 mg/L |
| BOD₅ | 1,300 mg/L | ≤13 mg/L |
| 氨氮 | 150 mg/L | ≤5 mg/L |
资源化效益:污泥制有机肥200吨/年,沼气发电年收益30万元。
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**三、总结果与技术趋势**
1. 废气治理核心:
• 分级治理:溶剂回收(活性炭吸附)+生物降解(生物滤池)+高效除尘(布袋/静电);
• 安全设计:防爆系统(氮气惰化、火花探测)确保氢化工序安全。
2. 废水治理核心:
• 预处理强化:湿式氧化法破解难降解有机物,提升可生化性(B/C比提升300%);
• 厌氧-好氧组合:UASB(COD去除率90%)+ A/O(氨氮去除率95%)。
3. 行业趋势:
• 资源化循环:废溶剂回用(效率≥95%)、污泥制肥替代化肥(成本降低40%);
• 智能化升级:AI算法优化氧化剂投加量(能耗降低20%),实时监测VOCs浓度。
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